进水剧烈波动,剑企®AI-OS 如何实现曝气智能调控?
风机依然在运转,却不再需要工作人员频繁手动调节。风机像是知道自己该干什么,在水量、水质不断变化的情况下,持续而稳定地运行着。
很多人以为,是操作方式变了。但真正改变这座水厂的,是一个会「自己思考」的系统,接管了最消耗能量、也最考验经验的曝气环节。
随着昕彤智能剑企®AI-OS水处理智能决策操作系统(曝气智能体)在该污水处理厂的全面投运,曝气控制从人工干预,跨入了「AI 自主决策」的新阶段。该系统上线使用后,在水量基本不变、进水负荷上升的情况下:
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单位氨氮去除电耗下降 29%
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COD 去除电耗下降 39%
节能减碳的效果一目了然,工程师对此评价到:
系统不是激进降低能耗,而是运行得更稳了。

浙江金洁环境股份有限公司
一、问题不在风机,而在进水变化的速度
就在几个月前,水厂最忙的,还是中控室里那几台需要反复调频的风机。
该厂设计规模 6 万吨/日,一期、二期分别采用 A²O+SBR 和 A²/C 氧化沟工艺,出水执行浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)。
从工艺配置上看,这是一个标准、成熟、并不「难管」的污水厂。但真正的难点,出在了现实运行上。一个让厂长头疼的事实是:
水厂进水的水量与水质,正在不断偏离「设计工况」。
以 2025 年 11 月 14 日进水水质为例:
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氨氮浓度波动范围为 2–23 mg/L
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COD浓度波动范围为 101–493 mg/L
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总磷浓度波动范围为 1.1–3.6 mg/L

2025年11月14日进水水质变化图
水质核心指标不仅波动范围大,而且波动呈现非规律性、冲击式特征。在这种进水条件下,传统的曝气控制只剩下一种反应模式:
出问题了,再去补救。数值一拉高,风机全力冲刺;数值一回落,又迅速降下来。
结果就是,风机频繁调频和启停;DO 忽高忽低;能耗居高不下;人越干预,系统越「神经」。
出现这样的问题不在风机和人员,而在进水变化的速度。不是系统不会调风机,而是水的变化,已经快到不给你反应时间了。
二、AI 是怎么成为水厂老师傅的?
1、在控制水厂之前,先理解水厂
昕彤智能在项目初期,并没有急着接管控制权,而是先做了一件看起来很慢,但极其关键的事:把这座水厂,完整地「搬进数字世界」。
经过部署后,系统同步接入了水厂的核心运行信息:
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水质数据:COD、氨氮、TN、TP
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工艺参数:DO、MLSS、pH、ORP
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设备状态:风机频率、风量、阀门开度
通过数字仿真模型,全面理解这些数据后,AI 开始思考一个问题:
在这样复杂、多变的进水条件下,微生物到底「需要」一个怎样的环境?
只有当系统真正理解了这个问题,才能决定后面所有的控制行为,是头痛医头,还是未雨绸缪。

系统功能架构图
2、从追着问题跑,变成提前消化问题
传统的 PID 控制,本质是被动修正:看到 DO 偏了 → 调风量 → 等结果。
剑企AI-OS 采用多模态多因子强化学习算法,融合水质、工艺和设备数据,预测微生物的真实需氧速率,提前优化曝气策略,实现从「被动纠偏」到「主动寻优」的转变。
系统在 DO 还没波动之前,就提前调整曝气策略,用最少的电,保持最稳定的水质状态。一句话概括就是:
从「追着问题跑」,变成「提前把问题消化掉」。
在试运行阶段,系统并不是「闭门造车」,而是不断学习水厂一线运行人员多年积累的经验:
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哪些时段要保守一点?
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哪些工况可以大胆一点?
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哪些异常不该立刻强行干预?
这些经验,被逐步转化为 AI 的奖励函数和策略边界。AI 没有取代人,而是把人的经验转换成自己的能力,学习老师傅,再成长为新的老师傅。

曝气智能体工作原理
3、「听懂」不同设备,系统才能真正接手
在现场,既有不同品牌、不同年代的 PLC,也有各类在线仪表、执行机构和监测设备。它们来自不同厂家,采用着各自的通信方式:有的是厂家私有协议,有的是专用 PLC 协议,还有传统串口和多种工业以太网协议。
这些设备各自运行并不成问题,但一旦要把数据统一采集、统一分析、统一决策,问题就暴露出来了——系统之间「语言不通」,数据无法汇总,形成了大量隐形的数据孤岛。
这也是很多水厂在推进智能化时迈不过去的一道坎:
数据采不上、通不了、合不拢、用不好。
为了解决这一行业共性的底层难题,昕彤智能在项目中部署了自研智能体软网关,专门用于水厂多设备、多协议环境下的数据采集与整合。
这套软网关深度适配不同品牌、不同年代的设备,能够稳定对接绝大多数主流 PLC、仪表和执行设备,兼容 OPC UA/DA、MODBUS RTU/TCP 等工业通用标准协议。不论是老设备还是新设备、国产还是进口,都可以在不改造原有硬件、不影响现有系统运行的前提下,实现数据的无缝对接和稳定采集。
通过软网关,分散在各个点位、不同协议下的设备数据,被统一采集、统一解析、统一输出,顺利打通了从现场设备到 SCADA、上层管控系统乃至 AI 决策系统的数据通道。
当设备「能被听懂」,数据真正连成一张网,系统的智能控制、能耗优化和运行决策,才有了可靠的基础。
三、把指标「降下去」,让系统「稳下来」
系统上线后,带来的变化很像水厂对进水的期待:不是一夜之间的剧烈波动,而是一天比一天稳。
水质变化上:
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COD 去除率从:70% → 80%;
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TN 去除率从:55.5% → 58.5%;
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出水波动明显收敛,稳定性显著提高。
能耗上:
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每去除 1kg 氨氮的电耗,从平均 26.2 kWh降至 18.6 kWh,节能约 29%;
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每去除 1kg COD 的电耗,从平均 3.1 kWh降至 1.89 kWh,节能约 39%;

更直观的变化体现在,DO 波动稳定在 ±0.5mg/L 以内,风机无需人工调频,系统自动完成计算、决策和执行,一线人员不用「盯参数」,而是转回到设备巡检和工艺优化上,真正实现「用得上、用得久、用得轻松」。
一位工程师这样总结:
在进水波动那么大的情况下还能降能耗,这说明不只是结果上的「省」,而是源头的控制逻辑变了。它不仅把指标「降下去」,也让系统「稳下来」。以前 DO 一波动就紧张,现在波动小了,心态完全不一样了。风机不用天天调,人轻松了,也能把设备巡检做得更细。
四、小结
浙江金洁环境股份有限公司的实践表明,剑企®AI-OS 水处理智能决策操作系统并不是一个「额外增加复杂度」的 AI 系统,而是面向生产运行一线的智能运维工具。当水厂用上了合适的工具,带来的结果就是:
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稳定、节能:保障水质稳定,实现节能降耗;
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保质、提效:稳定达标的同时,整体运行效率提升;
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便捷、好用:部署快速,运行平顺,一线人员用得安心、管得省心。
当进水越来越复杂、标准越来越严、人工经验越来越难复制,把最耗能、也最关键的曝气系统,交给会学习、会预测、会思考的系统,让水厂运行得更稳、更省、更从容,也许不再是一道选择题,而是趋势本身。
DAWN

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